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瓷质砖刮平定厚设备滚刀部件结构的改进设计

2023年09月01日 14:54:44      来源:西安华英特轴承有限责任公司 >> 进入该公司展台      阅读量:22

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韦厚丞
  当前的刮平定厚设备
因前期的刮平定厚设备滚刀轴系设计和轴承选型上都不是很合理,导致滚刀轴系无法满足现有的使用需求,在使用过程中存在很多的缺陷:
  无论是在工作中空转还是带负荷运转,轴承所产生的噪音都比较大;同时工作中存在振动和冲击;滚刀切削力也不够大,刮削砖坯效率不高;后期轴承也容易损坏,导致频繁的维修设备,严重影响了生产,维修成本也加大......
①从动带轮;②主轴;③固定端轴承;④滚刀架;⑤滚刀;⑥砖坯;⑦活动端轴承座;⑧定位销;⑨活动端轴承
改进前的滚刀部件结构示意图
  新结构设计介绍
  01 设计思路
  本次结构设计改进主要是从维修、稳定、提效、降噪等几方面进行。首先,为确保滚刀架左右两端的轴承同心,那就在设计滚刀架时,确保两端的轴承位加工精度符合要求,提高了装配精度,同时也提高了部件运行的稳定性;其次,滚刀架两端的轴承安装座都设计为可拆卸结构,即与滚刀架的连接为装配结构,为维修提供方便,而且不会损坏滚刀架及轴承座;为加大滚刀运行时的刮削力,将主轴上的带轮适当加大,即增大带轮的皮带包角。
  02 结构设计
①带轮;②主轴;③后活动轴承座;④圆柱滚子轴承;⑤深沟球轴承;⑥滚刀架;⑦滚刀;⑧砖坯;⑨活动端轴承;⑩活动轴承座
改进后的滚刀架部件结构示意图
  改进后的结构特点是:滚刀到左右两端设计为圆柱形安装孔,对应的左右两端的轴承座设计为与滚刀架装配结构,轴承座都是可以拆卸的,方便日后维护维修。滚刀架两端的圆柱孔通过加工来保证同轴度,两端的轴承座与滚刀架的装配面同样经过加工,并按基孔制间隙配合。上图左端的后活动轴承座内,轴承的排列设置为2个深沟球轴承和2个圆柱滚子轴承排列,轴承中间采用隔套隔开。带轮端的轴承座内采用4个轴承并列布置,目的就是要增强主轴承载力和同心度,滚刀架右端的活动轴承座采用了基孔制配合,取消了原来的定位销,同心度得到保证,提高了主轴的同心度,使得主轴上的滚刀在运行时更加平稳,可靠,轴承座与滚刀装配更简单,即使后期轴承座损坏,更换新轴承座时也无需担心定位不准的问题。该活动轴承座内的轴承采用了圆柱滚子轴承,取代了原来的调心滚子轴承,运行更平稳,噪音变小。在滚刀驱动电机功率、电机级数、频率等保持不变的情况下,通过加大传动比,来提高滚刀主轴的运行转速,从而提高滚刀的切削效率。
  03 实验测试
  滚刀架部件装配完成后试机,噪音及振动都有明显改善,个别活动轴承座有发热,轴套处温度偏高,但整体情况实验都良好。
改进结构后的滚刀架部件振幅明显比旧滚刀架部件小,振动得到改善。噪音明显比旧滚刀部件噪音低,基本上都能保持在80分贝以下,当时环境噪音实测为50~55分贝。
  分析与讨论
  01 振动对比
  大部分的新结构滚刀部件振动都比旧滚刀结构振动小,只是出现了个别的滚刀振动偏大,比旧滚刀架部件振动大,原因主要有:相关零件的装配没有达到要求,比如滚刀架的导轨面的预紧,镶条调整不到位,间隙过大;传动多楔带安装没有按装配工艺进行,或多楔带质量原因,传动不平稳;个别紧固件没有紧固好;主轴上的滚刀动平衡没有达到要求等等。
  02 噪音对比
  改进后的结构噪音明显低于旧滚刀部件结构,说明这方面改进是成功的。主要原因:滚刀结构做了改进,两端圆柱孔同心度得到保证。左端的活动轴承座内轴承结构和型号选型做了更改,采用了圆柱滚子轴承,该轴承运行平稳,载荷大。
  03 装配对比
  该结构不仅从滚刀架轴系内改进,还从外部进行改进,比如驱动电动机的装配方式,安装后电机牢固,无振动间隙;电机重心也比旧滚刀架部件的电机重心要低,降低重心,则多楔带的长度也相应缩短,减小多楔带运行中,带的紧边和松边的振动的频率,从而减小整个滚刀结构的振动。
▲改进结构的滚刀部件装配
节选自《佛山陶瓷》2018.09期
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