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炉水PH值偏低原因分析和处理
朱羽中张国友
中石化九江分公司热电作业部332004
摘要:通过对中石化九江分公司大化肥热电系统的全面分析,查出了给水pH值正常而炉水pH 值偏低的原因是由于蒸汽冷凝液回收系统带油,树脂被油污染后混床再生投运初期中泄漏大量Cl-,造成炉水C1一浓度升高,炉水pH值急剧下降。从机理上进行了分析,提出了处理方式等建议。
关键词:油污染;C1-;炉水pH;处理
中石化九江分公司大化肥装置是一套采用谢尔(Shell)渣油气化制氨、斯那姆(Snam)氨汽提生产尿素的大型化肥企业,年生产合成氨30万吨,尿素52万吨,与之配套的动力装置为两台产汽量190t/h高温高压燃煤锅炉、一台22MW抽凝式汽轮发电机组。为了保证蒸汽质量和防止设备腐蚀,高压蒸汽发生系统的锅炉对其水质要求很高而且非常严格,其中炉水的PH值就是要严格控制的指标之一。该装置自1996年投运以来,炉水PH控制较好(9~10),偶尔会出现几次短时间下降的现象,但2006年3月~6月以来,锅炉给水PH正常,而炉水PH长时间不合格,在7.0~8.0左右,甚至有几次在4.0~6.0左右。
1.PH值控制的重要性
炉水PH值在9~10的指标下,水中的酸根易与金属离子生成易排出的水渣。同时是为了抑制锅炉水中硅酸盐的水解,减少硅酸在蒸汽中的溶解携带量。但当炉水PH值大于10,就会发生碱性腐蚀。当PH值低于9时,水对锅炉钢材腐蚀性增强。
2 炉水PH值偏低原因分析
在装置正常运行,给水PH正常的情况下,由于锅炉给水浓缩,炉水PH值本是不应
该下降的。那么究竟是什么什么原因使炉水PH值偏低呢?为查找原因,从源头到影响炉水PH的各种因素进行详细分析。
中石化九江分公司化肥厂生水水源为长江水,经碱式氯化铝絮凝沉淀过滤等预处理,作为一级脱盐水的补给水,装置产生的各种冷凝液汇集统一回收,经前置阳床处理后,与一级脱盐水一起经混床进行二级除盐,二级除盐混床装填树脂为001×7,201×7,装填比例001×7:201×7=1:2。给水除氧系统采用NH3-N2H4全挥发性处理,NH3-N2H4分两路加药,一路加到精处理混床出水母管,一路加到除氧器出水。
2.1补给水水质的变化
若补给水COD偏高,因为树脂去除有机物能力有限,它们便随给水进入了汽包,在高温高压下,COD生成有机酸,有机酸在炉水中积累造成炉水PH值偏低。考虑到长江三峡截留会引起水质变化,为查找原因对生水水质进行了全分析,并与截留前水质进行了比较,除钙硬度上升了10%左右,其余基本不变,COD含量为1.34mg/L,因此原水的水质不是引起炉水PH长期不合格的主要原因。
2.2 冷凝液回收系统水质变化
2.2.1 冷凝液换热器泄漏
冷凝液换热一般靠循环水冷却,若换热器泄漏,则冷凝液中的Ca2+、Mg2+浓度较高,所有冷凝液进入前置阳床处理后,大量的Ca2+、Mg2+ 与阳树脂交换,交换出大量的H+,
Ca2+ + RH=RCa + H+
导致前置阳床出水呈酸性,同时引起后续混床出水呈酸性。
2.2.2 冷凝液水质波动
若来水冷凝液水质变差,来水电导率偏高,根据运行经验,来水电导率偏高,一般由NH4+引起,比如在调节炉水PH值时,氨浓度控制偏高,或者主装置开停车的影响,所有
冷凝液进入前置阳床处理后,大量的NH4+与阳树脂交换,交换出大量的H+,
NH4+ + RH=RNH4 + H+
导致前置阳床出水呈酸性,同时引起后续混床出水呈酸性。
此两种情况在运行中也会出现,但在查找到泄漏源或者将冷凝液排放后,冷凝液水质恢复正常后,炉水PH值在短时间内随即恢复正常。因此冷凝液水质波动不是引起炉水PH长期不合格的主要原因。
2.2.3 冷凝液COD变化
大化肥行业按照“节约用水,分质供水,综合利用,开源节流”的用水节水方针,随着节水减排项目的启动,2003年尿素工艺冷凝液(原不能回收)通过技术改造后进入冷凝液回收系统,尿素工艺冷凝液中含有一些少量的有机物,后经测定COD为2.4 mg/L,与2003年基本相近,而在2003年投运后炉水PH值正常,为验证是否是此股水的COD影响,将此股水排放,但仍未见PH值好转的现象,因此也可排出此影响因素。
2.3 蒸汽系统油污染
2005年12月20日,由于化肥装置EB101泄漏,造成锅炉给水中窜入大量的脱油沥青,导致蒸汽带油,锅炉采样系统管线堵塞严重。及时组织对炉水的状况进行检测,从连排扩容器排放的炉水中发现了大量的油浆,为防止油浆堵塞炉水的流通部分,采取了加强连续排污流量和提高定期排污频次的不停车处理方案,连排流量由2吨/炉,提高到4吨/炉,定期排污由1次/周,提高到1次/班。由于采取了强制排污,系统PH值能维持2个月左右。由于系统油不可能清除,油在高温高压下变为有机酸,有机酸在炉水中积累造成炉水PH值偏低。
2.4 前置阳床及混床树脂污染
为查明树脂污染情况,对透平冷凝液油含量进行了分析,达为5.72mg/L,混床出
水油含量为1.43 mg/L,前置阳床树脂被油严重污染,且混床运行批量由正常的10万吨下降到现状的6000吨,交换容量严重下降,制约正常制水。为避免混床出水带油,采用10%碱浸泡复苏,有一定的效果,混床批量平均为50000 t。但是出现了一遇混床再生投运时,炉水PH值急剧下降,下降至4左右,但4个小时后又恢复到正常。为何再生会引起炉水PH值急剧下降呢?有两个原因:(1)再生时混床的出水阀内漏,再生时盐酸漏入到混床出水,导致炉水PH值下降,但是若漏入盐酸,PH值下降应更厉害,会低至1-2,出水电导率上升,并且短时间内不可能立即恢复,后来也反复验证,确认出水阀没有内漏情况;(2)树脂虽经碱浸泡复苏后,但只能除去树脂表面的油,但对树脂吸入骨架内的油难以干净,树脂在再生反洗分层不明显,同时阴树脂装填量多,部分阴树脂在再生时再生度低,再生度低的树脂在再生完投运时,不但不能交换CL-,同时还会释放水中的CL-〔1〕,阳树脂把水中的阳离子交换为H+,这样混床出水就会泄漏微量的HCL,出水呈酸性,虽然通过给水加氨使HCL转换为NH4CL对给水PH值影响不大,但随给水进入汽包,在炉内不断蒸发的情况下,会聚集浓缩。同时NH4CL在高温下解析出NH3,形成炉内HCL的不断积聚,所以会出现给水合格,炉水不合格的情况,并且使炉水PH值下降至4左右,由于只出现在投床的一瞬间的微漏,所以短时间能迅速恢复至正常。
NH4CL+H2O=NH4OH+HCL
NH4OH=NH3↑+H2O
3.炉水PH值偏低时的处理措施
3.1 更换树脂
PH值下降应从源头解决,被油污染的树脂,虽经复苏后,效果有一定的提高,但是治标不治本,树脂在运行过程中会不断释放油,随着给水进入炉水,造成恶性循环,同时在再生时引起PH急剧下降,会加剧锅炉的腐蚀,基于以上情况,于2006年4月份更换了前
置阳床、混床树脂,PH短时间恢复至9.0左右,但又周期性出现了PH不合格的情况,基本上间隔时间为1个月。
3.2加强排污
由于炉内被重油严重污染,汽包内件及部分联箱死角部分,在不停车情况下,短时间内很难将油清除,当炉水有机酸积累到一定程度后,就表现为PH值下降,因此必须加强排污,排污分间断和连续排污两种形式。间断排污设在水冷壁下联箱,它的任务是排出沉积在汽包底部渣类杂物,对排出有机酸有一定作用。但正常的排污依靠连续排污,这种排污方式是连续从汽包中排放部分锅炉水,排出炉水中细微的或悬浮的水渣及有机物,连续排污取水点位于汽包正常液面以下约100mm处。在PH值不合格的情况下,通过加强排污后,PH值在短时间内迅速恢复。
3.3 协调PH-磷酸盐控制
当出现炉水PH值偏低时,通过加大Na3PO4的投加量,虽然有助于提高PH值,但往往给操作带来误导,而此时PH若按常规来控制的话,实际投加药量远远大于正常投加量,若炉水PO43-含量控制在10 mg/L以上,炉水PH值过高,容易产生“汽水共腾”,严重影响锅炉安全运行,同时容易产生磷酸盐“隐藏”现象〔2〕,研究结果表明〔3〕,当出现这种现象时,单独用纯Na3PO4处理时,从溶液中析出的Na2.86H0.15PO4沉积在炉管上,容易发生爆管。因此需采用PH-磷酸盐协调处理,为防止NaOH过量引起碱腐蚀,将炉水的Na+/PO43-(摩尔比)控制在2.85-2.2的范围内。
4.结论
4.1影响炉水PH值因素较多,应从源头开始查起,分清PH值不合格的情况是长期的还是短期的,以便及时做出判断,采取相应的措施
4.2炉水遭受油污染,炉水PH值偏低,且在适当范围之内时,搞好汽包液位控制,根据
调整连续排污量,每班坚持一次间断排污,PH值偏低问题是可以解决的。
4.3炉水PH值偏低,为避免产生磷酸盐“隐藏”现象,建议采用PH-磷酸盐协调处理,单纯用Na3PO4处理不可取。
参考文献
1 刘新月,尚玉珍,张雷.阳泉二电厂炉水PH值降低原因的试验分析.山西电力,2001.100(5):4~6
2 周向东.延迟焦化余热锅炉的磷酸盐“隐藏”现象和防治对策. 工业水处理技术.第6册.北京:中国石化出版社,2004,474~477
3 李培元,钱达中,王蒙聚.锅炉水处理技术.湖北科学技术出版社.266~2677